高浓度己内酰胺废水深度水解/MBR处理工艺( 二 )


⑦MBR池
1座 , 钢筋混凝土结构 , 设计尺寸为17m×15m×5.5m , 有效池容为1275m3 。 分隔为3池 , 池内设置盘式曝气器 , 每池独立控制气量 。 池内设置1套国产膜组件 , PVDF中空纤维膜 , 膜面积为500m2 。 膜自吸泵工作8min、停2min 。 采用清水在线反冲洗 , 每天1次 , 每次15min 。 池内设置2台排污泵(1用1备) , 定期将混合液回流至兼氧池 。 设1套碱液投加系统 , 控制MBR池内pH值为6.5~7.5 , 确保硝化正常进行 。
4、运行效果
该工程已稳定运行半年 , 具体运行数据如表2所示 。
高浓度己内酰胺废水深度水解/MBR处理工艺
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该工程自2016年5月调试合格并稳定运行至今 。 废水经过深度水解处理后 , 绝大部分有机物被去除的同时 , 有机氮几乎彻底氨化 。 运行过程中发现温度的稳定性对于深度水解性能影响较大 , 而且深度水解效果好坏对于后续好氧处理有一定影响 。 MBR池中硝化菌生长良好 , 能够迅速有效氧化氨氮 , 但是池内污泥沉降性较差 , 容易出现泡沫 , 对于膜的清洗提出了更高的要求 。 因此 , 现场运行条件的合理控制对于污水站的稳定运行至关重要 。
由于好氧池中的氨氮是逐步氧化的 , 因此需要合理控制各水池中的溶解氧和pH值 , 控制所有好氧池的溶解氧不低于1mg/L , 同时最高不超过3mg/L;通过碱控制兼氧池和好氧池pH值不低于6.5 , 同时控制MBR池pH值在7.0~7.5 。 在水反洗时增加了次氯酸钠+碱的在线反洗 , 可以有效恢复膜通量 。
5、工程运行经济分析
本工程总投资为380万元 , 其中土建费用为165万元 , 光催化臭气净化塔为7.8万元 , 成套膜组件24万元 。 运行费用为5.81元/m3(不含人工折旧费) , 其中电费为4.82元/m3 , 药剂费为0.99元/m3 。
6、结论
①对于高氨氮有机废水 , 合理的工艺设计和操作参数是确保污水站稳定运行的关键 。 该工程采用的深度水解/MBR工艺抗冲击负荷能力强 , 出水氨氮稳定小于1mg/L 。
②工程实践表明 , 采用深度水解可以彻底分解己内酰胺等有机氮 , 降解大部分有机物并确保有机氮彻底氨化 , 有效保障了好氧硝化过程的正常进行;MBR能够很好地截留微生物 , 可有效防止污泥流失 。
高浓度己内酰胺废水深度水解/MBR处理工艺】③高氨氮在好氧池中逐步硝化 , 其对溶解氧和碱的消耗也是逐步变化的 , 需要采取针对性措施 , 有效维持溶解氧水平和pH值环境 , 确保硝化反应良好 。